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UU文学 >  译电者 >   第897章 整机初装

卷首语

1971 年 7 月 18 日 7 时 37 分,北京某机械装配车间的晨光透过高窗,斜斜落在地面的灰色水泥上。老周(机械负责人)蹲在工作台前,双手捧着 1.2 公斤的机械密码锁,锁体边缘的铝镁合金毛刺还没来得及打磨,指尖能摸到齿轮咬合的细微纹路;小张(电子工程师)将 0.97 公斤的加密模块放在防静电垫上,模块外壳的散热孔里还嵌着一小块测试时残留的导热硅脂;小王(测试员)站在精度 0.01 公斤的弹簧秤旁,反复按压秤盘 —— 指针从 “0.00” 弹到 “0.01” 再落回原位,他嘴里念叨着 “可别偏,今天全靠你了”;老宋(项目协调人)手里攥着叠得整齐的《整机重量清单》,清单上 “机械锁 1.2kg、自毁装置 0.37kg、加密模块 0.97kg、箱体 1.16kg” 的数字被红笔描了三遍,总和 3.7kg 的目标值下方画着两条横线。

“外交部说 3.7 公斤是极限 —— 纽约会议要带的设备多,密码箱重一两百克,外交人员的背包就多一份负担。” 老周起身时工装下摆扫过工具盒,扳手和螺丝刀发出清脆的碰撞声,“先装机械锁,它是底座,位置错了后面全乱;自毁装置要贴箱体左侧,别碰着齿轮;加密模块最后装,接线要从预留孔走,别压着。” 小张点点头,将加密模块的供电线捋直,小王则把弹簧秤推到工作台中央,一场围绕 “克级精度” 的整机初装,在车间的工具碰撞声中开始了。

一、初装前筹备:部件、设备与顺序的 “精准打底”(1971 年 7 月 11 日 - 17 日)

1971 年 7 月 11 日起,团队就为整机初装做准备 —— 核心是 “让每个部件的重量都可控、每台设备的读数都可信、每一步组装都有序”,毕竟 3.7 公斤的目标容不得半点马虎,哪怕一颗螺丝超重 0.01 公斤,19 台批量设备就会累积超重 0.19 公斤。筹备过程中,团队经历 “部件重量复核→称重设备校准→组装顺序预演”,每一步都透着 “防偏差” 的谨慎,老周的心理从 “模块集成后的踏实” 逐渐转为 “整机称重的紧张”,为 7 月 18 日的初装筑牢基础。

部件重量的 “逐件复核”。小王带着精度 0.001 公斤的分析天平,对所有核心部件逐一称重:1机械密码锁:1.203kg(设计 1.2kg,误差 0.003kg,达标),拆解检查发现是齿轮轴上多了一圈 0.07 毫米的防锈涂层,老周确认 “涂层是必需的,重量误差在允许范围”;2化学自毁装置:0.370kg(与设计完全一致),老李(化学专家)特意拆开防护壳,确认氰化物胶囊(0.007kg)、触发机构(0.173kg)的重量没偏差;3加密模块:0.972kg(设计 0.97kg,误差 0.002kg),小张解释 “是接线端子的镀金层比预计厚了 0.001 毫米,不影响性能”;4箱体:1.160kg(1.5 毫米 q235 钢板,按体积 37cmx19cmx7cm 计算,重量吻合)。“单独看都达标,但加起来再算上螺丝、胶带这些小零件,会不会超?” 小王在清单上备注 “钛合金螺丝每颗 0.007kg,预计用 17 颗,共 0.119kg”,老宋补充:“胶带用 0.005kg 的超薄型,尽量把附加重量压在 0.12kg 以内。”

称重设备的 “双重校准”。团队对核心设备 ——0.01 公斤弹簧秤做两项关键校准:1标准砝码校准:用 1kg、2kg、3kg、4kg 的 F1 级标准砝码(精度 0.001kg)测试,弹簧秤显示值与砝码重量误差均≤0.01kg(4kg 砝码显示 4.00kg,1.2kg 砝码显示 1.20kg);2水平校准:用精度 0.01mm\/m 的水平仪调整秤台,确保倾斜度≤0.1°,避免因台面倾斜导致称重偏差(测试显示,倾斜 0.5° 时,1.2kg 物体称重会偏差 0.01kg)。老周还准备了备用秤:“万一主秤坏了,备用秤能立即顶上,不能让称重耽误初装。” 小王连续 19 次称重 1.2kg 的机械锁,显示值均为 1.20kg,确认设备稳定。

组装顺序的 “预演与优化”。团队按 “先重后轻、先内后外” 设计顺序,并预演 3 次:1第一步装机械锁:固定在箱体底部预留槽,用 4 颗钛合金螺丝(0.028kg),安装偏差≤0.1mm,避免影响齿轮联动;2第二步装化学自毁装置:贴箱体左侧夹层,用 2 颗螺丝(0.014kg)固定,触发撞针距机械锁 19mm,防止误触;3第三步装加密模块:固定在箱体右侧,对接机械锁触点,用 3 颗螺丝(0.021kg),接线从箱体预留的 7mm 孔穿出;4第四步装箱体外壳:扣合后用 8 颗螺丝(0.056kg)固定,最后贴标识贴纸(0.005kg)。预演中发现 “加密模块接线会被外壳挤压”,老周立即在箱体对应位置挖了 0.37mm 深的线槽,“组装顺序不能改,但细节要调,不然装完了拆更费时间。”

二、按序部件组装:从 “零件堆” 到 “整机雏形” 的搭建(1971 年 7 月 18 日 8 时 - 11 时)

8 时整,老周将机械密码锁放在箱体底部的预留槽里,整机初装正式开始。团队按预演顺序操作,小王每装完一个部件就记录累积重量,小张同步检查部件间的适配性,老宋则盯紧关键尺寸 —— 每个步骤都围绕 “重量可控、位置精准” 展开,人物心理从 “初期顺利的放松” 逐渐转为 “接近称重的紧张”,每一颗螺丝的拧紧力度、每一根接线的摆放位置,都不敢有丝毫马虎。

机械密码锁的 “基准固定”。老周用划线笔在箱体底部描出机械锁的安装标记,双手扶紧锁体:“小王,帮我扶着点,别歪了。” 小王蹲在对面,用直角尺贴紧锁体边缘,“左边差 0.07mm,再挪一点。” 调整到位后,老周用扭矩扳手拧上 4 颗钛合金螺丝,扭矩控制在 0.7N?m(避免过紧导致箱体变形)。小王立即称重:“机械锁 1.203kg + 螺丝 0.028kg,累积 1.231kg。” 老周用手转动锁芯,6 组齿轮传来 “咔嗒咔嗒” 的均匀声响,“齿轮没卡,位置对了 —— 这是底座,后面的部件都要围着它装。”

化学自毁装置的 “夹层适配”。老李拎着装有自毁装置的金属盒过来,盒子里垫着防静电棉:“小心点,触发机构的撞针很脆。” 老周将装置放进箱体左侧夹层,用塞尺测量间隙:“0.01mm,刚好能放下,不会晃。” 小王递过 2 颗螺丝,老周拧螺丝时特意放慢速度,“自毁装置不能受力太大,不然胶囊可能裂。” 安装完成后,小王称重:“累积 1.231kg + 自毁装置 0.370kg + 螺丝 0.014kg,共 1.615kg。” 老李趴在箱体旁,用手电筒照向装置内部:“胶囊没歪,防护壳也没变形,挺好。”

加密模块的 “接线与固定”。小张捧着加密模块走过来,模块的供电线已经提前剥好线头:“触点要对准机械锁的第 6 组齿轮,不然通电会断。” 老周托起模块,小张小心对接接线端子,小王用万用表测试导通性:“电阻 0.07Ω,没问题。” 固定时,小张突然喊 “停”:“散热孔对着箱体壁了,得转 1.9 度,不然模块会过热。” 调整后,用 3 颗螺丝固定,小王称重:“累积 1.615kg + 加密模块 0.972kg + 螺丝 0.021kg,共 2.608kg。” 小张按下模块的测试键,指示灯闪烁 3 次(表示正常),“通电没问题,等装完外壳再测联动。”

箱体外壳的 “扣合与收尾”。最后一步,老周和小王一起抬着 1.160kg 的箱体外壳,对准底座缓慢扣合:“慢点,别压着接线。” 扣合后,老周用手摸遍接缝处,确认无凸起,“间隙 0.01mm,刚好。” 小王递过 8 颗螺丝,两人对称拧紧,避免外壳受力不均。贴完标识贴纸,小王再次称重:“累积 2.608kg + 外壳 1.160kg + 螺丝 0.056kg + 贴纸 0.005kg,共 3.829kg。” 老周松了口气:“比目标多 0.129kg,应该是螺丝多算了 2 颗,问题不大,等最后整机称重再确认。” 小张则忙着测试机械 - 电子联动:“输入密码,机械锁转动,模块通电 —— 成了!”

三、首次称重与超重排查:4.1 公斤背后的 “问题溯源”(1971 年 7 月 18 日 11 时 - 13 时 30 分)

11 时整,老周和小王小心翼翼地将整机抬到弹簧秤上。老周扶着箱体两侧,小王蹲在秤前,小张和老宋围在旁边 —— 所有人的目光都盯着指针。指针缓慢上升,从 “3.00” 到 “4.00”,最后停在 “4.10kg”,比 3.7kg 的目标超重 0.4kg。车间里瞬间安静下来,小王反复校准弹簧秤再称,结果还是 4.10kg。团队立即决定拆解排查,从外壳到内部部件逐一称重,最终锁定 “箱体材料过厚 + 额外加强筋” 是超重主因,人物心理从 “超重的震惊” 转为 “排查的焦虑”,再到找到根源的释然。

首次称重的 “超标确认”。小王先校准弹簧秤(用 1kg 砝码确认显示 1.00kg),然后将整机轻轻放在秤盘上:1第一次称重:4.10kg(静置 19 秒,指针稳定);2第二次称重:4.09kg(误差 0.01kg,在设备允许范围);3第三次称重:4.10kg,确认超重 0.4kg。“怎么会超这么多?单独算的时候才 3.829kg 啊!” 小王急得额头冒汗,手里的笔在清单上画得乱七八糟。老宋拍了拍他的肩膀:“别急,拆了逐件称,肯定有地方算漏了。” 老周已经拿起螺丝刀:“从外壳开始拆,先把容易卸的部件拿下来,一步一步找。”

拆解排查的 “逐件称重”。团队按 “外壳→加密模块→自毁装置→机械锁” 的顺序拆解,每拆一个部件就记录重量:1箱体外壳:单独称重 1.370kg(设计 1.160kg,超重 0.210kg);2加密模块:0.972kg(与记录一致,无偏差);3化学自毁装置:0.370kg(无偏差);4机械锁:1.203kg(无偏差);5附加部件:螺丝 0.119kg、贴纸 0.005kg(与记录一致)。“外壳超重 0.21kg,还有 0.19kg 去哪了?” 老周皱着眉,突然想起什么,“箱体底座的加强筋!之前怕外壳变形,临时加了 2 条钢板加强筋,算重量时忘了!” 拆出加强筋称重,刚好 0.190kg—— 两项加起来 0.4kg,与超重总量完全吻合。

外壳超重的 “深度分析”。老周用螺旋测微仪测量箱体钢板厚度:1设计厚度 1.5 毫米,实测 1.57 毫米(误差 0.07 毫米,属加工偏差);2材质确认:原本计划用 5052 铝合金钢板(密度 2.7g\/cm3),但仓库缺货,临时换了 q235 普通钢板(密度 7.85g\/cm3)—— 同等厚度下,q235 钢板的重量是铝合金的 2.9 倍;3加强筋:2 条长 37cm、宽 1.9cm、厚 1.5 毫米的 q235 钢板,重量 0.190kg,是为了弥补 q235 钢板强度不足临时添加的。“问题全在箱体上:材质用错了,厚度超了,还多了加强筋。” 老周把测微仪放在工作台上,“普通钢板密度大,为了强度又加了加强筋,重量自然就超了。”

超重影响的 “评估与反思”。团队围着超重的箱体讨论影响:1便携性:外交人员携带 3.7kg 设备,连续行走 19 分钟不会明显疲劳;若 4.1kg,疲劳时间会缩短到 12 分钟,纽约会议期间要频繁往返会场和驻地,肯定吃不消;2强度冗余:q235 钢板 + 加强筋的强度远超需求,抗撬测试显示 20kg 压力下变形量仅 0.07 毫米,完全没必要;3后续调整:若不减重,批量生产后所有设备都会超重,外交部肯定不会验收。老周有些自责:“是我考虑不周,当时只想着赶紧装出来,没注意材质换了,还加了加强筋,忘了算重量。” 小张安慰:“现在找到原因就好,重点是怎么改,既能减重,又不丢强度。”

四、减重方案论证:1.2 毫米合金钢板的 “强度与重量平衡”(1971 年 7 月 18 日 14 时 - 16 时 30 分)

14 时,团队在车间的会议桌前讨论减重方案。老周提出 “换材质 + 去加强筋” 的核心思路,小张担心 “薄钢板强度不够”,小王则测算减重效果 —— 围绕 “能不能减、减多少、减了会不会影响安全”,团队展开博弈,最终通过数据和测试确定方案,人物心理从 “减重无头绪的焦虑” 转为 “方案可行的踏实”。

减重方案的 “核心思路”。老周先在纸上画箱体结构:“第一,去掉底座的 2 条加强筋,能减 0.190kg;第二,把 1.5 毫米 q235 钢板换成 1.2 毫米 5052 铝合金钢板 —— 铝合金密度小,强度还比 q235 高,薄一点也没事;第三,螺丝从 17 颗减到 15 颗,能减 0.014kg。” 小王立即测算:“原箱体外壳(q235)1.370kg,换成 1.2 毫米铝合金后,重量怎么算?” 老周拿过计算器:“外壳体积(仅钢板)是 (37x19 + 37x7x2 + 19x7x2)x0.12≈1487x0.12=178.44cm3,铝合金密度 2.7g\/cm3,重量≈178.44x2.7≈0.482kg,加上镂空和边角料,预计 0.870kg,比原外壳轻 0.5kg。” 小张皱着眉:“0.87kg 的外壳会不会太轻?美方要是用撬棍撬,会不会一下就破了?”

强度测试的 “可行性验证”。为打消顾虑,老周立即联系车间的材料测试区,取来 1.2 毫米 5052 铝合金钢板样品,做三项关键测试:1抗撬测试:用 19 英寸撬棍施加 20kg 压力(美方暴力拆解常用力度),钢板变形量 0.37 毫米(≤0.7 毫米,达标),无破裂;2抗跌落测试:从 1.9 米高度跌落 19 次(模拟运输颠簸),样品无明显变形,边角仅轻微凹陷(可修复);3抗冲击测试:用 0.37kg 铁锤敲击,凹陷深度 0.07 毫米(≤0.1 毫米,达标),且能回弹恢复。“你看,铝合金钢板强度够!” 老周拿着测试报告,“它的抗拉强度 230mpa,比 q235 的 215mpa 还高,薄 0.3 毫米也没事,去掉加强筋也能扛住撬。” 小张接过样品,用手掰了掰:“确实挺结实,比我想的好。”

减重效果的 “最终确认”。团队重新测算整机重量:1机械锁 1.203kg、自毁装置 0.370kg、加密模块 0.972kg(均不变);2新箱体 0.870kg(减重 0.5kg);3去掉加强筋 0.190kg;4螺丝 15 颗(0.105kg,减重 0.014kg);5附加部件 0.005kg(不变)。总重量 = 1.203+0.370+0.972+0.870+0.105+0.005=3.525kg,比 3.7kg 目标轻 0.175kg,预留了冗余(可应对后续部件的微小偏差)。“太好了!减重后不仅达标,还留了余地。” 老宋兴奋地说,小王补充:“去掉加强筋后,箱体内部空间还多了 0.19cm3,加密模块的散热更好了,一举两得。” 老周笑着说:“之前担心减重会丢安全,现在看来,选对材质比堆厚度管用。”

五、减重后的验证与批量初装准备(1971 年 7 月 19 日 - 25 日)

7 月 19 日起,团队围绕减重方案展开新箱体制作、验证与批量准备 —— 核心是确保 “新箱体强度达标、整机重量精准、批量组装有标准”,避免批量生产时再出问题。过程中,团队经历 “新箱体制作→整机验证→规范编写→计划制定”,人物心理从 “方案可行的轻松” 转为 “批量落地的严谨”,将减重成果转化为可复制的生产标准。

新箱体的 “制作与测试”。老周联系沈阳铝厂(5052 铝合金钢板的主要生产厂家),按 “1.2 毫米厚度 + 无加强筋 + 3 条侧壁褶皱” 的设计制作新箱体:1材料把控:要求钢板厚度误差≤0.01 毫米(1.2±0.01mm),抗拉强度≥230mpa,厂家提供每批次的质检报告;2工艺优化:采用冲压成型工艺制作侧壁褶皱(增强抗变形能力),镂空区域按设计精准加工,避免重量增加;3验证测试:7 月 22 日,首台新箱体到货,称重 0.870kg(达标),强度测试(抗撬、跌落、冲击)均合格,与之前的样品测试结果一致。老周将新箱体与其他部件组装,整机称重 3.53kg(与测算一致),机械 - 电子联动正常,无任何卡顿。“新箱体比老箱体轻,还更结实,之前的担心是多余的。” 老周说,小王还测试了 “长期承重”:在箱体上放 3.7kg 重物(模拟满负荷),24 小时后变形量 0.07 毫米,无永久损伤。

批量初装规范的 “编写与细化”。团队制定《整机初装与称重验收规范》,重点明确:1材料要求:箱体必须用 1.2 毫米 5052 铝合金钢板(密度 2.7g\/cm3,禁止用 q235 钢板),每批次需抽检 19% 的箱体,确认厚度和强度;2组装流程:严格按 “机械锁→自毁装置→加密模块→箱体外壳” 执行,螺丝数量(机械锁 4 颗、自毁装置 2 颗、加密模块 3 颗、外壳 6 颗)和扭矩(0.7N?m)统一,避免因螺丝过多超重;3称重标准:每台整机初装后,需用校准后的弹簧秤称重,重量需在 3.5kg-3.7kg 范围内(预留 0.2kg 冗余),超重需拆解排查,过轻则检查部件是否漏装;4强度抽检:每 19 台设备抽检 1 台,做 20kg 抗撬测试和 1.9 米跌落测试,确保强度达标。“规范要写清楚‘不能做什么’,比如禁止加加强筋、禁止用普通钢板,避免再犯之前的错。” 老宋说,规范还附了新箱体的尺寸图和褶皱位置图,方便车间工人按图操作。

批量生产计划的 “制定与风险预案”。团队制定详细计划:17 月 26 日 - 30 日:采购 190 台新箱体(预留 19% 冗余,共 226 台)、钛合金螺丝(15 颗 \/ 台 x190 台 = 2850 颗),调试 19 台装配工作台;28 月 1 日 - 10 日:培训 19 名装配工人((每人需通过 “部件组装 + 称重验收” 考核,合格率 100%),每天完成 19 台初装,老周和小王每台都抽查重量;38 月 11 日 - 15 日:完成所有设备的称重和强度抽检,提交初装报告,报外交部复核。风险预案包括:1新箱体缺货:联系上海铝厂作为备用供应商,48 小时内可补货;2称重偏差:每台设备称重前必须校准弹簧秤,偏差超 0.01kg 立即停用;3工人操作失误:安排老周带教,每天开展 1 次工艺培训,确保组装顺序和螺丝数量正确。“批量生产最怕‘批量超重’,所以每个环节都要盯紧,不能有半点马虎。” 老宋强调。

7 月 25 日,首台批量初装设备完成 —— 小王将整机抬到弹簧秤上,指针停在 “3.67kg”(在 3.5-3.7kg 范围内)。老周测试机械锁联动,小张检查加密模块通电,老李确认自毁装置状态 —— 所有指标均达标。老周拿着初装报告,对团队说:“从 4.1kg 的超重,到找到箱体材质和加强筋的问题,再到换成铝合金钢板,我们把‘难题’变成了‘升级’—— 现在这台设备,轻得方便带,结实得能抗撬,终于能给外交部交差了。” 车间外的阳光照在批量新箱体上,铝合金表面泛着柔和的光泽,侧壁的褶皱在阳光下清晰可见,这些凝聚了团队心血的细节,让整机真正实现了 “便携” 与 “安全” 的平衡,即将踏上前往纽约的旅程。

历史考据补充

5052 铝合金钢板参数:《1971 年国产 5052 铝合金材料技术手册》(编号材 - 铝 - 7102)现存沈阳铝厂档案馆,记载该材质密度 2.7g\/cm3、抗拉强度 230-260mpa,1.2 毫米厚度钢板抗 20kg 撬力变形量≤0.4mm,与老周的测试数据一致,且明确标注 “适用于外交便携设备轻量化设计”。

q235 钢板与 5052 铝合金重量对比:《1970 年代军用金属材料重量对照表》(编号材 - 对 - 7101)现存国防科工委档案馆,显示 1.5 毫米 q235 钢板(密度 7.85g\/cm3)与 1.2 毫米 5052 铝合金钢板(密度 2.7g\/cm3),同等体积下重量比为 2.9:1,印证小王的减重测算依据。

弹簧秤精度标准:《JJG 14-1966 弹簧度盘秤检定规程》(1971 年现行版)现存国家计量院档案馆,规定 0.01 公斤精度弹簧秤的允许误差≤0.01kg,校准需使用 F1 级标准砝码(精度 0.001kg),与团队的校准操作完全吻合。

外交设备重量要求:《1971 年外交密码设备便携性指标》(编号外 - 密 - 设 - 7101)现存外交部档案馆,明确 “整机重量≤3.7kg,连续携带 19 分钟无明显疲劳”,且 “抗撬强度≥20kg、1.9 米跌落无损伤”,与团队的减重目标和强度标准一致。

箱体结构设计依据:《军用密码箱箱体轻量化设计规范》(编号军 - 箱 - 7101)现存总装某研究所档案馆,记载 “侧壁褶皱可增强抗变形能力,1.2 毫米铝合金钢板 + 褶皱设计,强度等效于 1.5 毫米普通钢板”,为老周去掉加强筋的设计提供历史依据。

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